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长钢轧钢厂“三精”管理推动降本增效 发布时间:2009/10/16 16:54:50 源自:长钢 |
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精细管理、精益操作、精确控制“三精”管理已经成为轧钢厂降本增效、开源节流的“亮点”。今年,面对依旧严峻的市场形势,轧钢厂按照长钢集团公司的要求,以市场为导向组织生产,在生产任务不饱满等不利因素影响下,1至9月综合成材率达到了97.19%,吨钢能耗降至1.029千克标煤/吨。 以变应变向“精细管理”要效益 该厂坚持“以变应变”的生产方针,坚持“以销定产”,按照集团公司生产指令确定生产作业计划。针对月度生产计划不能满足实际产能的情况下,集中时段组织生产,集中时段停产检修。在生产组织中,该厂抓好生产均衡稳定和提高产品实物质量的工作,全面做好市场需求的小规格产品生产计划,努力控制好各类消耗,降低吨钢生产成本,1至9月份,共轧材1280650.13吨。 为降低吨钢能耗,该厂积极组织,做好钢坯的热装热送工作,加强工艺件的消耗管理,安排好换辊、换品种的节点,对加热炉进行了新工艺、新技术改进,严格控制各个阶段的炉温,实现了有效节能。截止九月份,钢坯热装率达到了59.20%,有效降低了煤气消耗。 加强质量管理向“精益管理”要效益 “不追求没有质量的成本,也不追求没有成本的质量”是轧钢厂坚持的理念,该厂在质量管理上,进一步完善质量考核体系,将质量和成本捆绑在一起,将指标考核与业绩考核相结合,将“用户满意”作为质量考核的标准,不断加强和改进产品过程控制和工艺操作标准,发现问题及时进行整改。 针对二车间在轧制过程中存在的剪切弯头现象,该厂专门成立攻关小组,增设了喷雾装置,严格控制剪切温度,确保了剪切质量和包装质量。由于坚持“精益操作”,1至9月份,该厂的产品合格率达到了99.82%,满足了市场对产品质量的需求。 稳定顺行向“精确控制”要效益 今年以来,该厂根据集团公司安排,结合本厂实际提出了“标准化操作年”活动,制定了《轧钢厂在线设备管理操作考核标准》,规范各车间、作业区、操作人员的日常作业行为,进一步提高轧机综合作业率,1至9月份,该厂的综合作业率达到了64.69%。 为进一步降低设备的维修成本,有效利用好存放在现场的维修备件,该厂制定了《轧钢厂备品材料领取发放管理制度》,从源头上控制各种维修费用的支出。该厂积极利用新工艺技术,在生产轧制中,成功应用了硬质合金碳化钨合金辊环,降低了倒槽次数,延长了轧辊的使用寿命。积极开展设备修旧利废工作,针对生产使用导卫消耗大的特点,各车间加大导卫的二次修复和利用,大大降低了导卫的使用消耗量,月平均降低导卫备件消耗20余万元。 |
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